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对两种熟料易磨性试验的探讨 罗 霄 (西峡中联水泥有限公司,河南西峡县474550) 中国联合水泥有限责任公司南阳分公司3 O00ffd 生产线熟料冷却系统采用德国CP公司第三代充气 梁推动篦式冷却机.单段篦床.型号HE6—1509R.设 计能力3 000t/d.单位面积产量48.7t/m2.d固定篦床为6 排.与水平夹角l5度 冷却面积为61.6M2 水泥粉磨系 统采用合肥水泥研究设计院开发的辊压机预粉碎.然 后经过打散分级机闭路系统和球磨机联合开路粉磨 系统 辊压机能力是球磨机的2~3倍 辊压机的规格 HFCGI40x650.主要技术性能:进料粒度小于80mm. 动静辊电机功率500kW.能力230~300t/h.压力7.5~ 9.0MPa。4,3.8m ̄13m球磨机主要技术性能:主电机功 率2500kW.研磨体装载量180t。人磨水分小于1.5%, 生产能力90~110t/h.控制出磨水泥比表面积330~ 350m2/kg。 我公司水泥磨自投产运行以来.磨机台时产量一 直不稳定.同一时期内同品种水泥在相同的控制指标 时.磨机台时最高与最低相差30t/h。生产P・0 32.5级 平均先进台时120t/h.最低9Ot/l1。在控制出磨水泥比 表面积330~350m2/kgH ̄.粉磨水泥的电耗34kWh/t(- ̄ 含包装部分1。系统的优势没有发挥出来。为此我们对 同期内水泥磨台时不同的两种熟料的易磨性进行分 析比较.看与主观判断是否吻合 在易磨性实验前.针对水泥磨台时波动.由技术 部组织技术人员召开研讨会。基本上形成如下意见: ①熟料欠烧、飞砂结粒状况不好。熟料变异系数CV在 2.O%左右是导致水泥磨台时低且不稳定的主要原因。 ⑦对于辊压机和水泥磨联合粉磨系统来说,要想 提高和稳定台时.关键要提高辊压机的挤压效果及调 整辊子压力和分级效率 为了进一步研究并解决台时不稳且偏低问题,我 们做了如下试验: 1 试验材料 l 熟料试样为2006年7月23 Et生产(在配料站人 磨皮带处取样).24 Et封存;熟料外观:结粒状态较差 且结粒小.飞砂料多且明显呈散状,游离钙含量较高。 P.0 32.5级磨机台t ̄95t/h 2 熟料试样为2006年8月2 Et生产(在配料站人磨 皮带处取样),3 Et封存。熟料外观:结粒状态良好均 匀.颗粒状料多且结粒大.游离钙含量小于1.2%。P・ 0 32.5级磨机台时125t/h 2试验依据:行业标准JC/]r734—2005 3试验设备 3.1 4,305mmx305mm的球磨机.转速为70r/min.内装 钢球19.5kg,钢球质量符合GB/T308—1989的规定,新 钢球使用前需通过粉磨硬质物料消减表面光洁度。 3.2天平两台:量程不小于2 O00g,最小分度值不大 于lg的一台;量程不小于2o0g,最小分度值不大于O.1g 的一台 3_3带孑L径为3.35mm筛网的锤式破碎机一台 3.4标准筛一套 其尺寸见表2 3.5 4,200mm标准筛振筛机一台。振动次数:221次/ min:振击次数147次/min;回转半径:12.5mm。 3.6测定容重的漏斗和升桶 表1 实验磨机用钢球级配 Ⅸ 《 目 鞠聊目目■■口0_—一 37.5 43 30.2 67 26.4 10 19.1 71 'l l0 0||¨¨ ≮ 0I ll l曩I_薅 暾萋 毒 羲 l 毒● 螽 2007.3 CHINA CEMENT 75 维普资讯 http://www.cqvip.com
表2标准筛规格 6 篝 : 3箩。 05 : 240 0.砸, 3 25 I5o 0.355 26o 0-056 lo _l2 l l70 0.224 30o 0 05o 12 I ll 踟 0-l8O 320 0.O45 16 j … 商0 12O 0.1 姗 0.O4o 20 l 1矗彰0 l90 0.080 筛膳 24誊 筛底。 36o o.啪Q 2窖。 。自面 22o 0.070 4试样制备 1)将1 、2 熟料各15kg; ̄右.分别用颚式破碎机破 碎,每破碎一次,用3.15mm筛筛分.取出大于3.15mm 的熟料反复送入破碎机内再进行破碎.直至全部通过 3.15mm筛。 2)取破碎后混合均匀的物料10kg作为试样待用。 5试验步骤 5.1 将试样拌和均匀,筛分出约500g,用筛分法求粒 度分布.测定0.080mm筛下百分含量为l 熟料6.7%.2 熟料6.9%;2 熟料入磨的80%粒径均为2.5mm。 5.2测定700ml松散状态下试样重。松散状态下1 、2 熟料试样质量分别为1 103.2g ̄ql 1 007.3g。 5_3计算平衡状态时成品量 Q1=w1/3.5=1 lO3.2/3.5=315.2g Qz=W2/3.5=1 007.3/3.5=287.8g 5.4先用实验熟料少许洗磨.再将l 、2 熟料试样分别 称取1 lO3.2g ̄ql1 007.3g ̄1]/k.磨内分别进行粉磨。 5.5 第一次磨机转数取值250转.将磨内熟料全部倒 出用o.080mm筛进行筛分.筛上熟料返回掺与下一次 同样质量的熟料进行粉磨。 5.6按上述步骤依此类推。 5.7重复上述试验.直至达到平衡状态.计算最后三 次筛下重量的平均值.三次中最大值和最小值之差不 超过平均值的3%。最后测定平均值:l 熟料为8.3g/r, 2燃料%39.5g/r。 5.8将最后三周期所得的成品混合均匀.称取100g. 用0.040mm水筛在小于0.01MPa水压下将细粉冲洗. 收集筛上物烘干.再用成品粒度分析套筛筛分,以求 76中国水泥2007.3 得成品的80%粒径 6试验结果与计算 平衡状态下磨机产量为: l 熟料试样8.3g/r 2 熟料试样9.5g/r 1 熟料试样求得成品的80%粒径是0.063ram 2 熟料试样求得成品的80%粒径0.056ram 按下列公式计算其粉磨功指数 W: Z鱼: xG  ̄x0o/、/尸踟一l0/、/ ) 式中:Wi一粉磨功指数,kW/t; P一成品筛的筛孔尺寸为80, m; G一平衡状态下三个成品重量的平均值, ; P80一成品的80%通过粒度, m; F80一试样的80%通过粒度, m。 l 熟料试样的粉磨功指数为:10.70kW/t。 2 熟料试样的粉磨功指数为:8.93kW/t。 按传统意义上讲.当入磨粒度小时.可以提高磨 机台时.对于辊压机系统来说要求合适的粒度分布. 不能一味强调过小的入磨粒度。关于原料易磨性的影 响因素.许多文献资料大致定性为与物料的物理性 质、化学成分、三率值的搭配、烧成操作和冷却速度、 粒度及均匀性有关 对于辊压机与球磨机联合粉磨系 统来讲有其特殊性,原材料与系统的适应性。合肥水 泥研究设计院粉磨所针对生产的具体现象.定性和定 量的提出以下几种影响因素: 1)以熟料、氟石、石膏和粉煤灰四组分的易磨性. 主要取决熟料的易磨程度.熟料的化学成分、结粒情 况、飞砂等方面。其理化指标发生改变,易磨性也各不 相同。基本规律W;随硅酸二钙、飞砂的百分含量成正 比。Wi值愈小,易磨性愈好。 2)掺入石膏和氟石的粒度偏大 会影响到辊压机 的挤压效果.从而影响易磨性。 3)隔仓板篦缝的调整。 根据实验结果和合肥水泥研究设计院粉磨所的 建议,我们采取如下措施:①提高入窑合格率,采取高 温煅烧,减少飞砂,改善熟料的结粒状况。 ②篦冷机用风调整加强急冷。 维普资讯 http://www.cqvip.com
浅谈影响风扫煤磨产量 的因素及处理措施 刘长伟.何传成 (黑龙江省浩良河水泥有限责任公司,黑龙江伊春153103) 我公司2 00o 新型干法水泥生产线.煤粉制备选用 磨机电流达到正常为止.这样才能提高台时产量. 4,2.9rex4.7In风扫烘干磨.煤磨的设计台时产量为16 ̄h 由 合理的研磨体级配.才能提高产量.表2为我厂装球 于窑的产量提高.为保证窑的连续运转及其系统正常运 量及级配 行.如何提高煤磨的产量已提到日程.在操作上也需要不 2.3磨机的入口温度 断优化工艺操作参数.保证煤磨系统的安全运转。 煤磨的入口温度低.磨机的产量下降 在满足 1 设备简介(详见表1) 窑系统热工制度稳定的前提下.将篦床上的料层控 制的稍厚一些(应当视出窑熟料的情况而定),开大 2影响煤磨台时产量的主要因素及其解决措施 相应篦冷机的阀门开度来提高入磨风温.提高磨机 2.1入磨原煤水分大 的产量 将入煤磨的热风部分管道进行改造,在满 入磨原煤水分大.易堵下料溜子,在冬季时易蓬 足空间布置的要求时.尽量将原有的部分弯管道取 仓.在磨内易产生包球,此时磨机台时产量低,在操作 直.加强联接处的密封工作.为防止热风管道向外 上应尽量提高磨机的人口温度.加强磨内通风.保证 散热,将其外部包上一层石棉.再用白铁皮包上.既 出磨煤粉细度的合格 美观又实用 这样可以大大减少去煤磨热风管道内 2_2研磨体装载量 的热损失.从而提高了人口处的热风温度.煤磨的 研磨体少时.表现为磨内物料多,磨机的电流 人口温度已经能达到400℃以上.满足煤磨提高产 低.台时产量低.应当及时地向磨内添加研磨体.视 量的要求 表1 设备一览 鬈 警 骘彝 ≮ ≯妻 囊 规格 委妻黟_ 餐llh l。 ■ 0,一 毫 麓籀 鹪 瓣 磨机 4,2.9x4.7m 生产能力16t/h,最大装球量35t,功率570kW,转速19.39r/mln,电压6 O00V。 粗粉分离器 4,2 600/gt2 200mm 处理风量3 600m3/h。阻力1 000Pa。 旋风筒 K2500/355 处理风量26 100m3/h阻力700~1 000Pa。 主排风机 M6—31No.14D左90。 处理风量35 300m ,转速1 450 r/min,全压6 900Pa,功率1lOkW 电收尘 CDMW16 处理风量38 O00m ̄,电场风速0.66m/s,出口烟气含尘浓度<100mg,m’。 离心通风机 Y4—73—1 1N0.9D左90 ̄ 处理风量38 800m3/h,全压1 440Pa,功率37kW。 ③调整破碎机出料口尺寸,减少石膏和氟石的大 生产水泥l5万吨。因此,水泥粉磨过程在原料、配料、 块物料出现。 生料等控制过程中.通过合理的选材和配料来调整物 ④缩小隔仓板篦缝,加强物料在一仓的停留时间。 料的易磨性,使Wi值降到最低,为提高磨机台时奠定 通过改进取得了良好的效果.十月份两台磨机共 良好的基础。口 2007.3 CHINA CEMENT 77